記者李喬智/高雄報導
專注於鋁壓鑄產品全工程整合OEM的明鴻工業,自1969年創立以來已有近55年的歷史,目前除了是國內三大機車品牌的指定協力廠之外,更持續研發水上摩托車、遊艇等產品,自主研發的機車煞車連動系統,也以更優質的煞車機制獲得經濟部A+企業創新研發淬鍊計畫的肯定。
雖然鋁壓鑄件生產屬於高人力密集的傳統製造業,要做自動化、智慧化及永續轉型都不是那麼容易的事,然而明鴻仍在張峰旗董事長的支持下,一步步啟動革新,接軌國際標準,尤其是ESG方面,更是提前在客戶提出要求之前就率先呼應政策、逐步轉型。
在政府資源補助下無痛完成碳盤查
「我們是與義守大學的師生團隊合作,由專業的老師帶領我們進行碳盤查。」明鴻工業總經理特助葉忠政表示,淨零碳排是國際趨勢,國外許多大廠都已經開始要求下游廠商必須跟進,台積電就是最好的例子,明鴻本身也有海外客戶,未來勢必得要在報價的時候附上碳排資訊,才能有足夠的競爭力繼續再拚下一個50年。
▲明鴻工業的鋁壓鑄產品品質優良,深受國內外客戶肯定。(圖ESG TIMES拍攝)
在義守大學團隊的協助下,明鴻取得經濟部工業局「運輸工具製造業疫後升級轉型診斷輔導計畫」輔導補助,完成了廠區的碳盤查,實際的做法就是邀請各部門都派出一至兩位同仁,一起組成任務型的專案小組,在葉特助的帶領下分工合作,將碳排的基礎數據建立起來。當然,在落實執行之前,義守大學的團隊有先給予專業的指導,並派員去參與碳盤查相關課程,藉以充實基礎、強化能力。
不可諱言地,壓鑄製程最大的碳排來源就是熔爐的電費,為了因應淨零碳排的國際趨勢,明鴻將原本的電熱爐改為電磁爐,熔解耗電節省了10%以上;另外,7台空壓機的部分則是加裝了智慧控制系統,用以規劃最佳使用效能,改善以往「要開就得一起開」的模式,避免能源的浪費;再輔以能源管理系統的導入,透過數據的累積及分析優化供電,一口氣就讓空壓用電下降了15%。
無論是熔爐的更換,或是智慧化及能源系統的導入,都讓明鴻在成本支出有顯著的改善,原本單一廠區的每月電費都得破百萬,如今節省下來的金額相當有感,也讓管理層更有信心持續支持永續轉型。
▲明鴻工業廠區實景。(圖/ESG TIMES拍攝)
確保競爭力的關鍵就在永續轉型
「越早開始轉型越好。」葉特助認為,做外銷生意的不用說,即使是以台灣為主要市場的企業,也都該盡早落實ESG,畢竟這是攸關地球與人類永久存續的重要議題,唯有跟上趨勢、符合標準,未來才能在市場上展現競爭力。
的確,目前有不少企業仍在觀望情勢,畢竟永續轉型有太多細節,需要投入一定的資金與人力去應對,但這就像一路以來的工業變革一樣,當競爭對手開始使用數位化系統、開始做自動化、開始導入智慧生產,沒有下定決心採取行動的企業,很快就會被市場淘汰。因此葉特助也建議製造業同行趁早啟動碳盤查及碳優化,以免在永續的賽道上遠遠落後,繼而失去原有的競爭力。